開啟主選單

求真百科

傳動電機組合實現提產降耗

來自 搜狐網 的圖片

傳動電機組合實現提產降耗塑料瓶生產商Primepac基於ABB傳動電機組合實現提產降耗,當運行23年之久的舊吹塑機產量降低時,位於北愛爾蘭的PrimePac陷入了兩難境地。

目錄

案例背景介紹

1 項目背景

這台機器採用一台液壓電機為吹塑機內的擠出機供能。隨着每周5天,每天24小時的長時間運行,這台電機的運行已經十分低效,速度控制不佳。為此,PrimePac決定更換驅動吹塑機內擠壓機的舊液壓電機。全新解決方案採用的是ABB同步磁阻電機和ACS880變頻器[1]

以前,PrimePac生產一個塑料瓶只需10s。近幾年,單位生產時間延長到了12s。擠出機生產出帶「長尾巴」的多餘塑料後,還要對其進行修整和回收,整個過程耗能巨大。PrimePac曾計劃花費4.4萬美元翻新機器。儘管這可以讓機器繼續運行,但它採用的仍然是原有技術,能耗也保持不變。而能耗對於這家電容量限值為600kVA的工廠而言是一個關鍵因素。而引入額外的全電動注塑機生產新型藥瓶的計劃需要新增投資30多萬美元,投資主要用於供電系統升級。

2 通過能源評估找到可能性

為了尋找其他解決方法,PrimePac邀請能源和自動化合作夥伴Advantage Control Limited(ABB授權價值供應商)針對現有機器進行能源評估。Advantage Control Limited用一周的時間進行了能耗測量。評估結果表明,舊機器在生產同尺寸和同重量的塑料瓶時,耗能巨大。而且因為液壓系統在啟動時需要消耗額外的轉矩,所以存在能耗不穩定和耗電量大的問題。更糟糕的是,吹塑機欠佳的調速功能還會導致塑料瓶畸形。

評估認為涵蓋ABB同步磁阻電機[2]和ACS880傳動的產品組合不僅可以減少耗電量、改善調速功能、提高成品質量並保持其一致性,還能釋放電容,為新吹塑機供電。

案例實施與應用情況

3 節能方案

全新電機-傳動組合安裝完成後,記錄數據顯示節能幅度達到60%。即使需要改造機器,55kW IE4同步磁阻電機-傳動組合的1.1萬美元購買費用預計也能在12個月內收回投資。

參考文獻