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浅谈烟气CO装置在650MW机组中的应用
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://n.sinaimg.cn/spider20230411/793/w1018h575/20230411/a6cc-b1802843cf06a4b7bcce63bc341a6ead.png width="310"></center> <small>[https://finance.sina.com.cn/enterprise/central/2023-04-11/doc-imypyies7562850.shtml 来自 新浪网 的图片]</small> |} '''浅谈烟气CO装置在650MW机组中的应用'''锅炉烟气CO是反映火力发电厂燃煤[[锅炉]]燃烧效率的一项重要指标,根据测量燃烧各个[[数据]](CO2、O2、CO、CO+O2)对比,利用CO+O2数据,直接反映炉膛的燃烧状态,可监测局部的缺氧,提供精细化燃烧,实现低氧控制,这一特性使其完全适应目前国内火力发电厂,具有极高的推广应用价值。华润电力(常熟)有限公司1号锅炉通过该装置的投运,在燃烧优化调整过程中能及时的获得实时、准确的CO数据,显著提高了机组运行的经济性和安全性。 关键词:[[一氧化碳]]<ref>[https://www.sohu.com/a/441672998_120206646 到底什么是一氧化碳?掌握这几点,关键时刻能救命] ,搜狐,2020-12-31</ref>;电化学;在线测量;燃烧效率 ==1 目前存在的问题== 纯测量烟气O2并不能反映炉内煤粉和[[空气]]混合状况的好坏,即使O2足够,若混合不好,也会使不完全燃烧损失增大。锅炉在实际运行中,由于各种因素的影响,燃料是不可能达到完全燃烧的,烟气中将会含有CO、H2、CH4等可燃气体,其中,H2和CH4等气体的含量极微可忽略不计,因此,只考虑CO即可。为了了解炉内不完全燃烧[[程度]],以便进行燃烧调整,就需要知道烟气中CO的含量。目前,电力企业常规的燃烧调整是通过锅炉尾部烟道气O2含量来调整,由于目前O2测量存在误差,运行人员在锅炉实际燃烧控制时,一般会设置较大的过量空气系数,实际表现是O2偏大,这样便造成锅炉机组运行不经济,主要体现在风机单耗增大、厂用电率增大、烟气量过大、排烟损失增大、锅炉效率降低。 综上所述,针对目前锅炉缺乏有效的燃烧效率监测手段,致使锅炉运行存在炉膛高温腐蚀、燃烧不均衡等运行问题及隐患,而传统的以过量空气系数为原则的燃烧控制因为长期受到负荷调整、煤种变化、烟道漏风、气流扰动等综合因素的影响,难以满足现场要求,锅炉运行存在一定的安全隐患,并且[[效率]]偏低。华润电力(常熟)有限公司1号锅炉为650MW机组锅炉,2016年10月在锅炉脱硝反应器出口烟道上安装了2套一氧化碳装置,该装置由2套控制单元和2套取样、测量单元组成,取样、测量单元分别安装在A、B两侧的烟道上。 ==2 烟气CO装置系统结构== 该装置由一套探头单元、一套反吹单元和一套分析单元组成,如图1所示。 烟气CO在线监测装置由样气处理系统、分析系统两部分组成,样气处理系统应包括探头单元、取样单元、采样管线、反吹单元等组成,探头单元应确保防堵和耐磨。分析系统对所有测量数据进行分析、处理,最终[[计算]]出CO的实时值。CO值在控制单元的显示屏上进行实时显示,同时通过D/A模块将4~20mA的CO量模拟信号传送到1号机组的DCS系统。 ==3 烟气CO装置测量原理及特点== 该装置采用的是新型半固态电解质电化学传感器测量原理,该装置传感器本身是一个密封的容器,由新型半固态电解质、金属阳极和金属阴极构成,气体扩散进入[[传感器]]<ref>[https://www.sohu.com/a/149393834_404276 常见七种传感器介绍,其中属物理传感器应用最广泛] ,搜狐,2017-06-16 </ref>室,经由透气膜进入电解槽,使在电解质中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。 该测量原理具有测量精度高(1ppm),相应电化学电解质单一,CO浓度分析无干扰,零点漂移较小,双传感器自动校正,双传感器自动切换、互为备用,启动时间短,维护量小,无需停机等优势,而且测量[[结果]]与煤质和负荷无关,不受煤种变化、负荷变化的影响。该装置不但解决了目前国内采用远红外法,激光原位法,催化燃烧法技术的CO产品存在的测量结果受粉尘,二氧化碳及可燃气体变化影响较大的问题,同时可通过一氧化碳监测的数据来优化氧量的控制,使煤粉达到充分燃烧,从而提高燃烧[[效率]],带来节省燃料的效果,从而能为机组优化燃烧提供实时、准确地调整依据。 ==4 烟气CO装置测量过程== 烟气CO装置探头单元首先在锅炉脱硝反应器出口烟道采集样气, 然后CO测量系统有一台连续运转的取样泵,通过采样管以一定的流量从探头单元中抽入样气。因烟道内样气的温度在300℃左右,为了避免样气产生冷凝现象,在烟气CO装置探头单元和采样管需做伴热,当样气进入机柜内时,因样气[[温度]]比较高,需降低温度,样气首先由制冷器降至一定温度。样气含有湿气和酸性成分,通过过滤器将湿气和酸性成分排除。样气中包含的任何颗粒物都会被精密过滤器滤除。然后由采样泵的出口送入电化学[[传感器]],进行分析并在控制单元的显示屏上进行显示。同时由D/A模块将4~20mA的CO含量模拟信号传送给机组的DCS系统。在测量的过程中定时反吹,反吹单元的作用是定期对探头进行反吹扫,确保粉尘不会堵塞探头滤芯,反吹过程按照反吹时序依次吹扫,吹扫时序由反吹控制单元控制。反吹控制单元主要由电源、PLC等组成,并通过控制电缆与分析单元和反吹单元分别连接,反吹控制单元由分析单元给出输入信号,输出信号接入反吹单元,确保反吹单元按照设置好的反吹时序进行反吹扫。 ==5 烟气CO装置投运情况及效益分析== 烟气CO装置安装于华润电力(常熟)有限公司1号锅炉脱硝反应器出口烟道上,在A、B两侧烟道上各安装了1套取样、测量单元。 从图上可以看出,在500MW负荷下,当A、B侧烟气O2控制在2.8%以上时,CO均未出现,而又保证了低氧运行,而当O2低于2.8%时,均有CO出现,电厂在短时间内通过增加送风使燃烧恢复了[[正常]],通过CO和O2的同时监测,可快速了解和控制燃烧过程,并对O2控制点进行不断修正。并且通过一段[[时间]]的运行可以了解到,该厂在500MW工况下,最佳O2控制点在2.8%左右,CO的监测在整个燃烧过程中为燃烧控制起了关键性的参考作用,通过CO和O2的同时测量可不断追寻O2的更优控制点。 在实际应用中, 若仅按省煤器出口烟气中O2进行燃烧调整, 则常常使锅炉在较高的过量[[空气]]下运行, 造成效率下降, 但若仅按尾部烟气中CO浓度进行调整, 则就不能判明CO浓度升高的原因是总风量不足,还是因局部燃烧配风不良, 即使CO浓度不高, 也不能判明总风量是否合适, 所以, 两者应相互配合, 互为补充。归结起来, 合理的方法是, 先按O2进行粗调整, 然后以CO浓度为准进行细调, 从而达到高效率、受热面不结渣、不腐蚀的最佳运行状态。 ===装置投运情况=== 该装置的主要部件都采用了性能可靠的进口器件,装置整体结构[[设计]]合理,维护方便,其中,探头单元采用了独特的防堵灰和耐磨损设计(该项设计获得了国家专利),极大的提高了装置运行的可靠性。自投运至今,装置运行稳定,测量准确。 ===效益分析=== 综上所述,电厂通过监测CO的数据进行锅炉燃烧[[系统]]的调节和完善,是非常有必要的。原先针对于特定锅炉设计的烟气氧量指导值的做法有待商榷。事实上,随着锅炉燃烧外部条件的变化,煤种的变化及其他变量的发展,依据烟气中风煤比的动态平衡不断在控制过程中设定动态控制目标,再追踪这个目标,从而达到燃烧效率的最优化。 ==6 结论== 大型燃煤锅炉烟气中CO的监测是一种先进的炉内燃烧优化方法。与O2测量相比,具有取样系统简单,烟道漏风影响很小,反应灵敏, 能直观判别炉内局部缺风等优点。在利用CO监测进行燃煤锅炉燃烧优化的同时,仍应采用O2测量,以O2测量进行过量[[空气]]的粗调整,而以CO监测进行细微的燃烧调整。 通过监测CO的数据,达到了如下效果: (1)可通过CO监测的参考,降低富氧运行时的烟气含氧量,从而节省送、引风机的电量; (2)可通过CO监测的[[参考]],减少了针对于大气的NOx、CO、SO3排放,从而减少了脱硫、脱硝的成本; (3)可通过CO监测的参考,优化氧量的控制,使煤粉达到充分燃烧,从而提高燃烧[[效率]],带来节省燃料的效果; (4)减少了还原性[[气体]]产生时导致的炉壁、水冷壁腐蚀,从而减少了长期维护费用。 (5)减少了还原性气体充斥,而氧气含量不足时,熄火停机的危险。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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